今年以来,金潮新材公司PP-R车间加紧生产,订单多、任务重。为节省劳动时间,提升劳动效率,金潮新材公司“劳模”谢广贤、路好利、秦利晓,在副总经理赵书军的建议指导下,成立QC小组,自行研发成功PP-R管材模具更换芯棒,将生产效率提升18倍。
PP-R塑料管材系列产品型号规格较多,不同规格型号生产需要更换管材模具。传统管材生产线模具更换时间约3小时,更换时需要线上加热2小时,调试过程中产生的废品,费工费料费时间。为降本增效,解决管材模具更换浪费严重的问题,在谢广贤的带领下,研发小组不断调试,反复实验,研究发明了“模具更换芯棒”,将同一系列不同规格型号模具更换时间由3小时缩短至10分钟,生产时间缩短180%,生产效率提高18倍。
该模具更换芯棒现已投入使用。据谢广贤介绍:“目前塑料管材行业还没有更换模具速度更快的方式,这一模具属于‘国内首创’,使用后不仅节约了时间,减少了车间工人的劳动强度,而且无需进行调试,避免了废品产生;按照生产计划,每月需更换30次模具,每次使用可节电20度。这项小发明满足了目前PP-R管材dn20、dn25、dn32系列常规产品的生产,大大降低了成本,提高了效率。”
此项研发成功后,金潮新材公司给予小组成员研发奖励,并将三人作为“劳模”代表进行嘉奖,鼓励所有员工拓展思维,为企业长久稳定发展想出更多好点子、好方法。
(通讯员 张天弛)